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Statusbericht über das Steuergerät und ein paar fails 🙂

Der Gehäusesensor ist nun in die interne Software integriert und lässt sich von der Externen abfragen.

Der Drehzahlsensor kam unglücklicherweise mit eigener Platine. Ich schätze ich werde den einfach mit Heißkleber vors Lüfterrad häkeln.

Fail1 : Schonmal versucht einen Permanentmagnetmotor mit PWM anzusteuern ? das geht. Aber wenn man zufällig die Resonanzfrequenz der Spule trifft, dreht der Motor nicht und der LZ34 wird zum Vulkan 😀 momentan steuer ich den motor ( und die Kerze) mit 30Hz an weil beide auf demselben timer des Arduino liegen.

Man hört den Motor leicht "quitschen" bin am überlegen ob ich das so lasse oder mit der Frequenz noch etwas rumspiele.

Fail2: Die Glühkerze wollte partou nicht bei PWM 50 % Glühen. Dumm nur das der Arduino von 0-255 zählt. 50% wären also 128 gewesen 😀

LG

 

UUUps ! Hab gerade erst gesehen das für eigene Projekte ja jetzt ein eigener Bereich da ist. Soooorryy !  🙂

 

Admin ? bitte diesen Thread verschieben, danke !

 

Habs copy pastet, diesen thread bitte löschen, danke!